丽水市松下伺服11报警松下伺服维修伺服电机维修技术咨询
来源:未知    发布时间:2019-05-15   次浏览   大小:  16px  14px  12px
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  丽水市松下伺服11报警松下伺服维修伺服电机维修技术咨询有液压机构,在松开A轴液压机构后再试验,但蜗杆仍无法转动,负载过重引起的。打开A轴转台检查,发现转台内部的装置及检测开关位置调节不当,使A轴在松开状态下,转动;重新调整转台装置及检测开关后,再次试验,报警消失,机床恢复正常。例213.故障现象:一台采用FANUC6M系统的进口立式加工中心,自动加工过程中,ALMALM441报警。分析与处理过程:ALMALM441报警的含义同前。根据报警内容,动器未准备好。检查报警时第4轴速度控制单元的状态,发现该轴伺服驱动器的指示灯“OVC”亮,度控制单元存在过载。经与上例同样的检查,发现转台可以正常松开,而且在取下工件后。程序空运行动作完全正常,本身无故障。检查机床实际情况。

  发现该机床的A轴除在转台侧外,尾架上亦带有液压装置。者同时松开方可进行。调节尾架液压装置,在保证可靠松开后,故障排除,机床报警消失。故障现象:一台配套FANUC6M系统的立式加工中心,在开机后,系统显示ALM401报警。分析与处理过程:FANUC6M系统出现ALM401的原因同前述。表明速度控制单元存在电源电压过低报警。根据LVAL报警可能的原因,首先检查驱动器的ACl8V输入,测量表明,输入电压正确。源熔断器F8/F9正常,表明辅助电源回路无短路。对照FANUC直流伺服单元原理图,开机后测量驱动器辅助电源控制电压,发现驱动器DCl5V为“0”。+15V辅助电源故障。逐级测量+15V辅助电源回路各元器件。多数无刷电机都是120°相差。(2)故障原因:HALL传感器故障处理方法:当电机转动时检测HallA,HallB,HallC的电压。电压值应该在5VDC和0之间。一台配套FANUC6M的加工中心,在机床搬迁后,首次开机时,机床出现剧烈振动,CRT显示报警。信(VRDY信)为OFF状态,即:速度控制单元没有准备好”;跟随误差超过”。根据以上故障现象,考虑到机床搬迁前工作正常,可以认为机床的剧烈振动,动器的速度控制准备信(VRDY信)为“OFF”状态,且Z轴的跟随误差超过的根本原因。分析机床搬迁前后的***变化是输入电源发生了改变,因此,电源相序接反的可能性较大。检查电源进线,确认了相序连接错误;更改后。

  丽水市松下伺服11报警松下伺服维修伺服电机维修技术咨询出现振动,伴有噪声。分析与处理过程:由于机床在X轴静止时机床工作正常,无报警,初步判定数控系统与驱动器无故障。虑到X轴运动时定位正确,因此,进一步判定系统X位置环工作正常。检查X轴的振动情况,经观察发现,振动的频率与运动速度有关,运动速度快振动频率较高,则振动频率低,初步认为故障与速度反馈环节有关。1)测速发电机不良。2)测速发电机连接不良。3)直流伺服电动机不良。维修时首先检查X轴伺服电动机的测速发电机连接,未发现不良。发现换向器表面积有较多的碳粉,用压缩空气进行清理后,故障未消除。进一步利用数字万用表,测量测速发电机换向片之间的电阻值,经比较后发现。其他各对极片间的电阻值大了很多,说明测速发电机绕组内部存在断路现象。